
1 前言
近年來,隨著油田開發(fā)工作的深入發(fā)展,加大了各種新型采油工藝技術措施的實施,這有效地延長了油田開發(fā)周期,但這也造成各種化學藥劑相互作用,大量的乳化油不能處理后達標外輸。
目前,遼河油田曙采、歡采、冷家、高采、茨采、沈采、錦采、金馬等采油廠都出現(xiàn)過大量乳化油導致聯(lián)合站脫水系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,外輸原油不達標的現(xiàn)象。其中以曙采、歡采、茨采及冷家油田的問題較為嚴重。
各采油廠目前采取乳化油進乳化油罐,外輸時摻帶的辦法處理乳化油。如果處理不了只能低價外賣。因此,乳化油已經成為制約油田安全生產和環(huán)境保護的重要因素。油田生產急需乳化油處理工藝技術及設備。
項目組通過研究,認為采用離心強制分離的方法是解決以上問題的有效手段。
2 室內試驗情況
2.1 DRY400碟式分離機
為了驗證分離機的處理效果,2009年在鉆采院于樓試驗基地進行了DRY400碟式分離機脫水試驗。該機離心轉速為6525轉/分鐘,電機功率11kW,過水量為5m3/h。
階段試驗選用原料為乳化油(含水30%~60%),溫度80~85℃。進料后離心機運行約40分鐘停機?,F(xiàn)場小試共進行三次,分別選用冷一聯(lián)、歡二聯(lián)、曙五聯(lián)乳化油。
階段試驗小結
(1)來液的含渣量對離心機的連續(xù)運轉有很大影響。
(2)分離機啟動、停止時必須用熱水預熱、清洗和替換設備、管道內的原油。
(3)現(xiàn)有試驗機為人工排渣方式,現(xiàn)場試驗排渣頻繁,工人勞動強度大。
(4)分離機對遼河油田乳化油分離效果明顯。
(5)下一步將針對歡二聯(lián)乳化油開展排渣試驗。
2.2 DHY500碟式分離機
通過 階段試驗,可以看出離心分離工藝對歡二聯(lián)乳化油分離效果較好,因此在第二階段試驗專門針對歡二聯(lián)乳化油分離開展。
為了確定歡二聯(lián)乳化油含渣量對離心機處理及連續(xù)工作的影響,在2009年12月~2010年4月進行了DHY500碟式分離機脫水試驗。該機離心轉速為5900轉/分鐘,電機功率22kW,處理量為4m3/h。
在此期間進行的幾次試驗效果均不理想。主要表現(xiàn)為試驗開始約40分鐘后,水相出口水量明顯減少甚至沒有;停機后打開轉鼓蓋,轉鼓壁積渣嚴重,碟片堵塞嚴重。經分析,認為應主要對排渣系統(tǒng)進行整改,同時應調整油水界面位置。
項目組根據幾次試驗結果及歡二聯(lián)乳化油特點,對系統(tǒng)進行了整改,主要采取措施如下:
(1)調整水相、油相泵及比重環(huán)尺寸。
(2)電機功率由18.5kW調整到22kW。
(3)排渣孔加大。
(4)提高轉鼓壁、碟片等元件光滑度。
(5)調整排渣工作制度,采取PLC自動控制系統(tǒng)。
3 試驗結果
(1)通過取樣測試,對歡二聯(lián)乳化油分離效果明顯,油樣、水樣合格。
(2)離心機長時間連續(xù)運行,排渣效果明顯。
(3)運行結束后,轉鼓內滯留油渣較少,碟片受污染程度小,不需要進一步清洗。
(4)建議進入現(xiàn)場進行現(xiàn)場中試。
4 結論
(1)離心脫水工藝可以進入現(xiàn)場中試階段。
(2)離心脫水工藝可以達到油中含水在5%以下的目標。
(3)針對油田固相含量高的實際情況,但顆粒粒徑小的特點,研制試驗的自動排渣型分離機,可以在不停機的情況下,自動連續(xù)清除固相。
(4)參考國外離心工藝實例,可以適應高中低含水原油的分離脫水要求和污水處理要求。
(5)離心機占地面積小,分離效率高,可以簡化工藝流程、設備,節(jié)省投資,操作方便,維護簡單,可大大減輕工人操作管理強度。