
生物接觸曝氣法是20世紀開創(chuàng)的一種較為成熟的污水生化處理工藝,該工藝具有容積負荷大、耐沖擊、適應(yīng)能力強等優(yōu)點。隨著廢水排放要求的日趨嚴格,廢水中的有機物去除率也相應(yīng)提高,活性污泥數(shù)量同比大幅增加,使得污泥處理處置問題日漸凸顯,成為廢水處理面臨的一個新難題。
1 工程概況
南通醋酸纖維有限公司環(huán)境監(jiān)測中心醋酯廢水處理裝置設(shè)計處理廢水量為15000t/d,設(shè)計進水COD為2000~4000mg/L,運行實際處理廢水量約為10000t/d,經(jīng)過三級曝氣處理,出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)三級排放標準,平均COD為150mg/L,平均BOD5為48mg/L。污泥處理則是將二沉池污泥經(jīng)濃縮池濃縮后,采用離心脫水-干化綜合處理方法進行處理,脫水后污泥含水率約為88%,部分脫水后污泥經(jīng)干化處理后得到含水率為7%的干污泥直接外運焚燒,剩余濕污泥外運與煤粉混合后焚燒。目前,污泥處理工藝主要存在的問題是外運污泥多。隨著公司的增產(chǎn),公司的外運污泥量從15年的3600t增長至目前的4700t,污泥處理壓力巨大。
2 存在問題及改進目的
2.1 二沉池排泥負荷波動大,導(dǎo)致污泥濃縮效果不佳
濃縮池出水含泥濃度平均值介于3.0%~3.5%。系統(tǒng)產(chǎn)泥由二沉池進行初步沉淀后至濃縮池濃縮。由于上游負荷影響,濃縮池進泥負荷波動較大,濃縮池上清液厭氧上浮情況經(jīng)常發(fā)生,污泥停留時間過長,增加了濃縮處理難度,污泥濃縮效果差,會影響廢水生化處理的穩(wěn)定,導(dǎo)致總磷、COD的升高。
2.2 污泥脫水設(shè)備故障率高,穩(wěn)定性差
該廠污泥脫水系統(tǒng)于2002年投入運行,采用兩臺處理量為10m3/h的阿法拉伐離心脫水機,經(jīng)離心脫水處理后,含固率僅為12%左右,與設(shè)計含固量15%存在差距。脫水后的含固率偏高,導(dǎo)致濕污泥量較大。這樣不僅增加了濕污泥直接外運處理量,而且增加了后續(xù)污泥干化的處理難度,提高了整個污泥處理系統(tǒng)的運行成本。
2.3 機械脫水后干污泥轉(zhuǎn)化率低
干污泥轉(zhuǎn)化率低的問題主要歸結(jié)于兩個方面。
2.3.1 存在污泥干化進料量不足的情況
離心機房距離新建污泥干化車間約80m,脫水污泥自離心機輸送至干化間的距離長。南通醋酸纖維有限公司污泥黏度高且含殘渣多,污泥輸送困難。脫水后的濕污泥通過一臺功率為3kW的污泥輸送螺桿泵輸送至干化的濕污泥料倉,橡膠定子容易磨損,導(dǎo)致螺桿泵出力不足。除此之外,廢水系統(tǒng)負荷較低時,濃縮池排泥量少,在調(diào)配濕污泥時具有滯后性,未預(yù)存干化濕污泥用量,導(dǎo)致干化處理負荷不能夠得到充分滿足。
2.3.2 存在干化裝置處理負荷偏低的問題
運行方面,進干化濕污泥含水量不穩(wěn)定,布泥效果差,造成干化不完全,引起干化頻繁故障。設(shè)備方面,污泥干化采用干化腔內(nèi)空氣循環(huán)對濕污泥進行蒸發(fā)處理,4kg飽和蒸汽作為熱源,32℃的冷卻水作為冷凝水源,對腔內(nèi)空氣二級加熱后冷凝除去濕污泥中水分。目前污泥干化的干污泥生產(chǎn)能力約為1.1t/d,含水率僅有10%,熱值約為12473.8kJ/kg,適宜用于熱電站的焚燒處理。干化目前處理的濕污泥量僅占總泥量的43%左右,遠不足以完全處理目前的系統(tǒng)產(chǎn)泥,導(dǎo)致總污泥外運量較多。
隨著 對三廢處理要求的不斷提高,南通醋酸纖維有限公司積極落實節(jié)能減排的方針。對現(xiàn)有污泥處理工藝設(shè)備進行優(yōu)化改造,盡可能減少公司的污泥外運總量,是本次工藝設(shè)備優(yōu)化的主要目的。
3 污泥處理系統(tǒng)工藝技術(shù)改造
3.1 優(yōu)化污泥處理分配
針對1#、2#二沉池排泥問題,充分利用現(xiàn)有設(shè)施對工藝管線進行了優(yōu)化,另增一根工藝管道進入濃縮池,實現(xiàn)1#、2#二沉池單獨排泥進入濃縮池,互不干擾,保證排泥管道的暢通。同時,為應(yīng)對污泥負荷變化,充分利用原儲泥池,增加二沉池至儲泥池的管道,緩解高峰期對污泥的沖擊,防止污泥二次進入廢水系統(tǒng)。
南通醋酸纖維有限公司充分利用2014年實施的PI實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),根據(jù)前端進水BOD負荷和除磷劑、助凝劑加藥情況,運用Exce和PIdatalink軟件制作污泥估測PI應(yīng)用,估測當日和次日產(chǎn)泥情況,輔助崗位辨識出污泥產(chǎn)生的波動情況,根據(jù)系統(tǒng)剩余污泥量合理進行排泥、回流,做好脫水后污泥外運和干化分配優(yōu)化。
3.2 提升污泥脫水系統(tǒng)穩(wěn)定運行水平。
將離心機房搬遷至污泥干化間東側(cè),縮短了污泥輸送距離,消除了由于遠距離污泥運輸引起的脫水污泥至干化通道不暢的問題,提高了污泥運送設(shè)備的穩(wěn)定性。將離心機房與干化車間進行集中,也便于異味氣體的集中收集與處理。對老舊的阿法拉伐離心脫水機采用ABB變頻器進行自動化升級改造,實現(xiàn)一鍵啟動和一鍵清洗的功能,同時增加一套PAM自動加藥系統(tǒng)。離心機房的搬遷項目提高了污泥處理系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,解決了濕污泥輸送至干化的瓶頸問題,有利于進一步提高干污泥的轉(zhuǎn)化量。
主要新增設(shè)備有三。一是增加一臺處理能力20m3/h、功率30kW的貝亞雷臥式污泥離心機,以2200r/min、40Hz、差速6r/min的方式運行,出泥含水率為82%左右。二是增添一套6m3的絮凝制備加藥系統(tǒng),其間需要配備絮凝劑加藥泵3臺,流量為0.4m3/h,揚程為0.2MPa,功率為0.75kW。三是增加一臺功率為2.2kW的螺旋輸送機,代替原螺桿輸送泵。
3.3 提高污泥干化處理能力
3.3.1 將干化濕污泥倉的同步五軸混合器改為異步三軸混合器
干化采用擠壓式面條機進行布泥,進料濕污泥的混合均勻情況會直接影響布泥后蒸發(fā)面積的大小。原五軸混合器采用單電機驅(qū)動,易造成濕泥倉內(nèi)局部過濕,不便于布泥成型,導(dǎo)致干污泥產(chǎn)量不穩(wěn)定。五軸螺桿間間距過小,互相擠壓,引起螺桿變形,增加了故障率。在原設(shè)備基礎(chǔ)上,將五軸混合器改為三軸混合器,單電機驅(qū)動單根混合螺桿,實現(xiàn)混合器螺桿異步驅(qū)動,混合效果更佳,面條機的出泥壓力能夠穩(wěn)定保持在135kPa左右。
3.3.2 對干化腔空氣換熱器進行擴容改造
干化腔換熱器主要分為兩個部分,一部分是對蒸發(fā)后的空氣進行先冷凝后預(yù)熱至90℃左右的空氣熱交換器,換熱器面積為180㎡,另一部分則是對空氣進行二次升溫至150℃左右的蒸汽熱交換器,換熱器面積為480㎡。為提高干化處理能力,更換空氣換熱器,換熱面積增大至260㎡,用26℃的冷卻水源代替原冷卻水,提高冷凝換熱效果,同時增開空氣換熱器人孔,便于換熱器定期清洗。改造后,干化腔濕度從原22%左右降低至目前的18%左右。
4 結(jié)論
上述一系列的污泥系統(tǒng)改造已于2019年6月全部完成,系統(tǒng)投入運行后,效果較好,濃縮池出泥濃度能夠穩(wěn)定保持在4%以上,脫水系統(tǒng)出泥的含水率降低至83%左右。干化設(shè)備干泥產(chǎn)量提高至1.55t/d,占產(chǎn)生污泥總量的58%左右,可直接送至熱電廠進行焚燒處理,大大降低了污泥的處理費用,不僅減少了三廢的排放,而且取得了良好的經(jīng)濟效益,年減少污泥外運量約2160t,節(jié)約費用127萬元。