
1 設(shè)備概況
呼倫貝爾金新化工有限公司濃鹽水裝置臥式螺旋卸料離心機(簡稱離心機)由意大利貝亞雷斯集團設(shè)計和生產(chǎn),型號FP600 2RS/M,為環(huán)保裝置重要的固液分離設(shè)備,其主要作用是將機械攪拌澄清池底沉淀的污泥進行固液分離(污泥主要成分是石灰乳等)?;玖鞒虨椋郝輻U泵吸入機械攪拌澄清池底部的污泥,并加壓至0.3MPa,輸送至離心機,經(jīng)離心機高速離心、卸料,實現(xiàn)固液相分離。離心機出泥口設(shè)計專用的刮泥裝置,及時將固相物料清理,設(shè)備設(shè)計參數(shù)見下表:
項目 | 參數(shù) |
運行容量/(m3/h) | 14 |
工作溫度/℃ | 25 |
進口固體濃度/% | 4 |
離心機出口固體濃度/% | 25 |
聚合物(助凝劑)加藥濃度/(μg/mL) | 76 |
固體回收率/% | 95 |
離心機設(shè)計容量/(m3/h) | 14 |
離心力/N | 32340 |
轉(zhuǎn)鼓電機功率/kW | 15 |
螺旋電機功率/kW | 4.4 |
轉(zhuǎn)鼓額定轉(zhuǎn)速/(r/min) | 4000 |
出渣口固相含水率/% | 70~80 |
齒輪比 | 1:160 |
外形尺寸/mm | 3000×1050×1400 |
設(shè)備在啟動前開啟轉(zhuǎn)鼓沖洗水,運行至額定轉(zhuǎn)速后切換物料投入運行,軸承無冷卻方案,軸承運行時正常溫度在60~70℃,工況運行轉(zhuǎn)速4000r/min。
2 存在的問題
2015年2月-2018年5月,隨著工藝系統(tǒng)需要處理的泥量增多,設(shè)備運行周期變長,啟停次數(shù)頻繁,設(shè)備故障率逐漸增加,設(shè)備連續(xù)運行不到1個月就要被迫停機進行檢修,主要問題表現(xiàn)為:
(1)離心機整體振動值偏高(22~32mm/s)。
(2)主軸承溫度較高(85~95℃),潤滑脂變質(zhì)。
(3)物料堵塞在轉(zhuǎn)鼓與螺旋之間,盤車卡澀,設(shè)備運行跳車。
(4)差速器故障。
(5)電機故障頻繁。
2015年至2018年5月(共計41個月)停車檢修52余次。設(shè)備代表性損壞情況:由于設(shè)備振動值較大,故障停車,解體大修,檢查各軸承,并更換轉(zhuǎn)鼓及螺旋液相端軸承和固相端軸承。
離心機本體軸承共計4個,分別為轉(zhuǎn)鼓液相端軸承、螺旋液相端軸承、轉(zhuǎn)鼓固相端軸承、螺旋固相端軸承,多次解體后發(fā)現(xiàn)除螺旋液相端軸承外,其他3個軸承及軸承軸徑處損壞嚴(yán)重。
行星齒輪減速器故障導(dǎo)致停車5次,主要原因為:
(1)差轉(zhuǎn)速低故障跳車。
(2)螺旋扭矩高故障跳車。
解體檢查發(fā)現(xiàn)差速器損壞。液力耦合器故障1次,故障原因為轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速低。
綜上所述,離心機故障率較高,已經(jīng)嚴(yán)重影響濃鹽水脫泥系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行,加重了濃鹽水脫泥前、后系統(tǒng)的負(fù)荷,給整個濃鹽水系統(tǒng)帶來了極大的隱患。
3 原因分析及處理
離心機故障停車問題主要表現(xiàn)在:
(1)堵機導(dǎo)致轉(zhuǎn)鼓軸承與螺旋軸承的轉(zhuǎn)速差為零,設(shè)備不能正常使用。
(2)離心機軸承使用不當(dāng),引起軸承溫度偏高(85~95℃),導(dǎo)致軸承損壞及振動。
以下從這2方面出發(fā),分析導(dǎo)致故障頻發(fā)的原因及處理措施。
3.1 堵機問題的原因及處理措施
導(dǎo)致臥式沉降離心機堵機常見的原因有:
(1)離心機本體設(shè)計缺陷,主要參考值為分離因數(shù)。
(2)離心機進料量不穩(wěn)定,離心機處理不及時,物料堆積。
(3)轉(zhuǎn)鼓軸承與螺旋軸承之間磨損嚴(yán)重,間隙過大導(dǎo)致物料積在轉(zhuǎn)鼓壁上不能排出。
(4)差轉(zhuǎn)速設(shè)定數(shù)值不正確等。
3.1.1 校核分離因數(shù)Fr
分離因數(shù)是離心機分離能力的主要指標(biāo),分離因數(shù)越大,物料所受的離心力越大,分離效果越好。分離因數(shù)與離心機的轉(zhuǎn)鼓半徑成正比,與轉(zhuǎn)鼓速度的平方也成正比,因高轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速比大半徑對分離因數(shù)的影響要大得多。因此首先要對分離因數(shù)進行計算校核。
分離因數(shù)計算公式:Fr=rw2/g,w=2πn/60
式中:
Fr:分離因數(shù),N;
r:離心機轉(zhuǎn)鼓半徑,m;
w:轉(zhuǎn)鼓的角速度,r/s;
g:重力加速度,取9.8m/s2;
n:轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速,取4000r/min。
將參數(shù)帶入計算公式,通過核算得出Fr=3200N。
常速離心機分離因數(shù)Fr小于3500N,適用于含較大顆?;蝾w粒中等或纖維狀固體懸液分離,常速離心機轉(zhuǎn)速較低,轉(zhuǎn)載容量較大,轉(zhuǎn)鼓直徑較大。根據(jù)計算,濃鹽水離心機分離因數(shù)為3200N,屬于常速離心機,根據(jù)分離因數(shù)校核,該離心機本體符合設(shè)計要求。
3.1.2 物料
物料主要成分為石灰乳,由螺桿泵(流量14m3/h、壓力0.3MPa)直接進入離心機,從現(xiàn)場螺旋、轉(zhuǎn)鼓扭矩波動上可以直接判斷為物料不均勻?qū)е?,是?dǎo)致離心機跳車的主要因素之一。
3.1.3 轉(zhuǎn)鼓與螺旋間隙
根據(jù)現(xiàn)場實測,螺旋與轉(zhuǎn)鼓間隙小于1mm,符合設(shè)計要求,這里排除螺旋與轉(zhuǎn)鼓之間間隙問題。
3.1.4 差轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
由于現(xiàn)場機械攪拌澄清池出泥含固量不穩(wěn)定,供泥泵出泥直接進入離心機,瞬間造成離心機轉(zhuǎn)鼓與螺旋扭矩值波動,并且頻繁波動,不能根據(jù)差轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)曲線進行及時調(diào)節(jié),因此會造成超扭矩跳車。
處理措施是在進入離心機前增加調(diào)理槽,將供泥泵出泥預(yù) 行攪拌后溢流進入離心機,解決物料堆積造成超扭矩跳車問題。
3.2 軸承頻繁損壞原因分析及處理措施
軸承損壞是導(dǎo)致設(shè)備振動高跳車的主要原因。因此分析軸承損壞原因,并提出解決對策,進而降低設(shè)備檢修頻次。
檢修中分析已經(jīng)損壞的軸承發(fā)現(xiàn):
(1)軸承缺潤滑脂。
(2)軸承保支架損壞。
(3)軸承滾珠磨損。
(4)軸承內(nèi)圈磨損。
(5)軸承軸徑處磨損。
(6)軸承內(nèi)進入介質(zhì)。
3.2.1 軸承潤滑脂分析
離心機隨機潤滑脂使用情況:
項目 | 轉(zhuǎn)鼓軸承 | 螺旋軸承 |
油號 | 克魯博UH1 14-31 | 克魯博UH1 64-1302 |
頻次/數(shù)量 | 200h/30g | 200h/30g |
由于損壞軸承只有轉(zhuǎn)鼓軸承和螺旋軸承,因此只考慮轉(zhuǎn)鼓軸承與螺旋軸承使用條件,而實際轉(zhuǎn)鼓軸承及螺旋軸承添加潤滑脂均為克魯博UH1 64-1302,并且每運轉(zhuǎn)200h補一次脂,根據(jù)貝亞雷斯廠家提供油脂使用說明,克魯博UH1 64-1302為防水低溫潤滑脂,克魯博UH1 14-31為高溫潤滑脂,克魯博UH1 64-1302不能代替克魯博UH1 14-31油脂加注至轉(zhuǎn)鼓軸承內(nèi),因此轉(zhuǎn)鼓軸承的油脂使用錯誤是導(dǎo)致軸承損壞的原因之一。
處理措施:正確使用潤滑油脂,并嚴(yán)格控制加注油脂頻次和數(shù)量。
3.2.2 螺旋固相端軸承損壞原因分析及排查
根據(jù)螺旋固相端軸承損壞情況判斷為介質(zhì)進入軸承內(nèi)部導(dǎo)致軸承損壞,螺旋固相端軸承型號NKI85/26,實際運行相對轉(zhuǎn)速5~35r/min,主要密封形式為雙骨架油封密封。根據(jù)現(xiàn)場每次的堵機情況看,介質(zhì)會進入螺旋固相端軸承內(nèi)部,造成此處軸承損壞,因此必須杜絕堵機情況發(fā)生。
3.2.3 轉(zhuǎn)鼓液相端軸承損壞原因分析及排查
轉(zhuǎn)鼓液相端軸承深溝球軸承主要承受徑向載荷,同時也承受軸向載荷。當(dāng)其僅承受徑向載荷時,接觸角為零。當(dāng)深溝球軸承具有較大徑向游隙時,具有角接觸軸承的性能,可承受較大軸向載荷,深溝球軸承摩擦系數(shù)很小,極限轉(zhuǎn)速也很高?,F(xiàn)場排除軸承質(zhì)量問題、油脂問題、冷卻系統(tǒng)問題的前提下,分析軸承損壞主要有以下原因。
3.2.3.1 檢修安裝不當(dāng)導(dǎo)致
在確保正確操作和規(guī)范檢修前提下,對軸承的安裝游隙、預(yù)留熱膨脹余量、內(nèi)外圈的配合性質(zhì)等進行檢查。
3.2.3.2 軸承安裝數(shù)據(jù)檢查
大修時對檢修數(shù)據(jù)進行分析,測量數(shù)據(jù)見下表:
測量點 | 定位端 | 自由端 |
軸頸直徑 | 75.01 | 75.01 |
軸承內(nèi)孔 | 75.00 | 75.00 |
軸承座內(nèi)孔 | 160.01 | 159.97 |
軸承外徑 | 160.00 | 160.00 |
檢修過程中定位端軸承各裝配數(shù)據(jù)符合裝配要求,自由端根據(jù)現(xiàn)場實測軸承座內(nèi)孔直徑偏小,軸承外圈與軸承座內(nèi)孔裝配為過盈配合。
3.2.3.3 自由端膨脹間隙檢查
滾動軸承周向固定和徑向游隙大小是通過軸承與軸承座配合達到的。徑向游隙不僅僅關(guān)系到軸承的運轉(zhuǎn)精度,同時影響其壽命。軸承游隙直接影響到軸承載荷分布、振動、噪聲、磨損、溫度和機械運轉(zhuǎn)精度等技術(shù)性能。軸承的額定載荷是隨著游隙的大小而變化,軸承樣本中的額定負(fù)荷就是軸承在工作游隙為零時的推薦值。過盈配合的軸承應(yīng)該通過計算選擇合理的徑向游隙。
在呼倫貝爾地區(qū)的環(huán)境條件下,由于冬季溫差較大,軸膨脹量約0.5mm,此伸縮量足以使支持軸承損壞。在設(shè)計中自由端軸承外圈選擇過渡配合,以便使轉(zhuǎn)鼓軸承在熱脹冷縮時可以相對于軸承座外圈進行有限滑動,避免軸承受到因熱脹冷縮產(chǎn)生的軸向力作用。
基于以上計算及實際檢修測量數(shù)據(jù),兩端軸承內(nèi)圈在過盈量不足的情況下,熱態(tài)下失去過盈量,造成軸承失穩(wěn)并且離心機自由端為過盈配合,且盈量(0.03mm)較大,不能滿足軸向膨脹竄動,造成定位端軸承軸向力過大,長時間運轉(zhuǎn)促使軸承振動、溫度升高、保持架損壞等情況的發(fā)生。因此,造成軸承內(nèi)徑與軸過盈量不足的主要原因是離心機經(jīng)常更換軸承,在檢修時使用砂紙拋光軸徑處導(dǎo)致軸徑過盈量不足。由于缺少0.005軸徑,不便于修復(fù),故采取降低轉(zhuǎn)速,降低軸溫等措施解決目前設(shè)備出現(xiàn)的故障問題。
處理措施:原設(shè)計轉(zhuǎn)鼓電機為工頻電機,轉(zhuǎn)鼓電機通過液力耦合器輸出,通過三角帶傳動至轉(zhuǎn)鼓,實現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓的高速離心。原設(shè)計螺旋電機為變頻滑環(huán)電機,螺旋電機通過同步齒帶傳動至差速器(二級行星齒減速機),差速器通過花鍵軸將轉(zhuǎn)速傳動至螺旋,實現(xiàn)螺旋的卸料。
保留原轉(zhuǎn)鼓電機和螺旋電機,原轉(zhuǎn)鼓電機由工頻改為變頻控制,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速根據(jù)工況要求來調(diào)整電機轉(zhuǎn)速,控制系統(tǒng)采用雙電機雙變頻全自動控制,轉(zhuǎn)鼓電機根據(jù)物料特性調(diào)節(jié)不同離心機工作轉(zhuǎn)速(降低離心機轉(zhuǎn)速控制軸承溫度,保障軸承過盈量以及自由端軸承膨脹量)。
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速及差轉(zhuǎn)速均可無級調(diào)節(jié),差轉(zhuǎn)速根據(jù)輸渣負(fù)載變化,差轉(zhuǎn)速根據(jù)輸渣負(fù)載變化,差轉(zhuǎn)速自動反饋調(diào)節(jié),推料功率自動補償,使固渣在離心機內(nèi)不僅受離心壓力,而且在前端螺旋葉片間作雙向擠壓以保證固渣的恒定干度,使離心機不易發(fā)生堵料,保證在任意工況下均能安全可靠連續(xù)穩(wěn)定運行,同時全自動控制,保證了額定工況下使其效率處于高點。整個機組的開、停設(shè)有手動和自動控制,PLC程序自動控制,下位與上位機進行通訊連接,通過通訊總線與DCS(遠(yuǎn)程I/O柜)實現(xiàn)雙向通訊,實現(xiàn)遠(yuǎn)程操作與控制。
4 結(jié)束語
綜上所述,可以得出以下結(jié)論:
(1)進料不均勻。引起離心機頻繁跳車主要的原因是物料進料不均勻,離心機不能對突然變化的物料濃度進行及時調(diào)整,操作人員不能遠(yuǎn)程監(jiān)控及操作離心機的運行,只能由現(xiàn)場巡檢人員通過手動控制閥門控制進料量,并通過現(xiàn)場操作面板調(diào)節(jié)差轉(zhuǎn)速。
(2)潤滑脂使用不當(dāng)。軸承溫度高,油脂缺乏頻繁,軸承油脂變色且頻繁損壞,造成以上原因為誤將螺旋潤滑脂注入支撐軸承處,將低溫耐水潤滑脂使用至高溫場合,導(dǎo)致潤滑脂因高溫流出軸承,滿足不了兩端支持軸承使用條件。
(3)軸承裝配問題。高速旋轉(zhuǎn)的軸承溫升較高,面對突發(fā)的各種工況其受力變化較大,在受力多變的情況下,如果軸承裝配間隙輕微的發(fā)生了變化,就會嚴(yán)重影響其使用壽命。雖然可以解決軸承裝配問題,但解決不了多變的工況。因此,從工藝流程、操作流程入手,應(yīng)對多變的工況,改善軸承的運行環(huán)境,才能降低軸承的損壞頻率,保障設(shè)備長周期運行。
通過對故障原因進行全方位分析,以控制工藝流程,增加調(diào)理槽、改進操作流程,增加雙變頻并引入DCS等措施應(yīng)對多變的工況。技術(shù)改進后離心機轉(zhuǎn)鼓軸承溫度從85~95℃降到50℃,振值從20mm/s降至7mm/s,保障了設(shè)備穩(wěn)定長周期的運行。