
1 工程簡介
龍泉山污水廠位于廣西壯族自治區(qū)柳州市東南角,設(shè)計規(guī)模為25×104m3/d,采用A2/O輔以化學(xué)除磷工藝,剩余污泥采用兩步脫水處理,生產(chǎn)流程如下:剩余污泥→集泥池→轉(zhuǎn)鼓濃縮→均質(zhì)池→離心脫水→泥餅處置。處理原理如下:含固率約0.5%的剩余污泥排放到集泥池后立即通過螺桿泵送至轉(zhuǎn)鼓式機械濃縮機進行 步脫水,此時出泥含固率達到2%~4%;進入均質(zhì)池后再通過螺桿泵送至離心式脫水機進行第二步脫水,此時出泥含固率達到20%以上,形成泥餅進行集中處置或綜合利用。
脫水車間每天統(tǒng)計重要運行指標(biāo),如干污泥產(chǎn)量、耗藥量等,總結(jié)形成生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以便不斷優(yōu)化運行,實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。根據(jù)歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知,2007、2008、2009年單位污泥耗藥量分別為4.77、3.78、3.54kg/tDS,三年平均單位污泥耗藥量為4.03kg/tDS。
2 節(jié)能降耗的初次探索
4.03kg/tDS的單位污泥耗藥量屬于正常范圍,但在運營成本核算中,該藥耗并不經(jīng)濟。在原有設(shè)備設(shè)施條件下,技術(shù)人員通過不斷優(yōu)化運行方式,逐漸探索到一條節(jié)能降耗的途徑。
集泥池有效容積為900m3,可利用其對剩余污泥進行沉淀濃縮。以前一直是隨時排泥隨時處理,2011年1月-12月,改為每天提前若干小時排放剩余污泥至集泥池,先沉淀濃縮后再進入后續(xù)處理工藝,延長了污泥濃縮時間,使轉(zhuǎn)鼓式機械濃縮機的進泥濃度很高,實現(xiàn)了減小進泥量和降低耗藥量的目的。2011年單位污泥耗藥量為3.04kg/tDS,較之前的4.03kg/tDS降低24.6%,節(jié)能降耗效果明顯。
3 節(jié)能降耗的二次探索
雖然通過優(yōu)化運行方式使單位污泥耗藥量降低了24.6%,但在運行時發(fā)現(xiàn)集泥池滿后,部分剩余污泥溢流回進水口,節(jié)能降耗效果并不理想,仍有探索空間。
集泥池原設(shè)計無法實現(xiàn)高效沉淀濃縮,進泥管安裝于池底,管口流速達到1.44m/s,對池底造成劇烈沖刷,大部分污泥沖擊對面池壁后上升并折向溢流管。當(dāng)剩余污泥流量為400m3/h時,溢流口的堰負荷高達71L/(s·m),遠遠超出設(shè)計規(guī)范,形成短流,污泥溢出。
若要實現(xiàn)更為理想的節(jié)能降耗目標(biāo),必須進一步強化集泥池的沉淀濃縮功能,可以在進水口形式、池型升級改造和清液溢流方式等方面進行探索。
(1)進水口形式
進水口的主要功能是使水流均勻,消除紊流及短流,避免沖刷污泥層或使污泥絮團破碎。該集泥池采用擋板式進水口,在進水?dāng)嗝嫔戏植疾痪髁饔邢蛏系姆炙俣?,對入口處的污泥沉淀效果造成影響,需要?jīng)過一定的流程后才能達到整流的作用。而穿孔花墻在進水口能很快形成整流狀態(tài),水平流速小,對沉淀污泥不產(chǎn)生沖刺。因此,將進水口改為穿孔花墻式。
(2)池型升級改造
當(dāng)剩余污泥流量為400m3/h時,集泥池表面負荷為2m3/(m2·h),超過活性污泥普通沉淀池的允許表面負荷1.5m3/(m2·h),無法達到良好的沉淀效率。而升流式異向流斜板沉淀池的設(shè)計表面水力負荷是普通沉淀池的2倍,因此將集泥池升級改造為斜板沉淀池,允許表面負荷可達到3m3/(m2·h),滿足良好的沉淀條件。據(jù)文獻報道,上海市閔行水廠采用斜板濃縮池獲得高達1136kg/(m2·d)的固體通量。
(3)清液溢流方式
溢流口的原位置不佳和堰負荷太大,均不利于獲得良好的沉淀效果,因此需要進行改造。實踐證明,三角堰的出流效果較好,可將其安裝在水平整流的末端,按東西方向布置溢流槽。集泥池升級改造為斜板沉淀池后,當(dāng)剩余污泥流量為400m3/h時,堰負荷為1.39L/(s·m),可實現(xiàn)良好的出流效果。
脫水車間于2012年3月進行了集泥池改造,將進水口做成穿孔花墻式,布置溢流三角堰,在0.7m深的水下按60°水平傾角安裝長度為1.2m的斜板,池型升級為斜板沉淀濃縮池,增加池底坡度,并引入離心脫水的清液(含一定量的有機高分子絮凝劑)以增強剩余污泥沉淀濃縮性能,于2012年4月正式投入運行。
經(jīng)檢測,2012年4月-12月單位污泥耗藥量為2.14kg/tDS,與2011年的3.04kg/tDS相比降低29.6%,而與4.03kg/tDS相比則降低46.9%,節(jié)能降耗效果相當(dāng)顯著。
4 經(jīng)濟分析
改造措施使污水廠藥耗、人工和電耗成本大幅度降低,具體如下:
(1)降低藥耗成本。每年干污泥產(chǎn)量約8400t,絮凝劑單價以33元/kg計,則每年污泥脫水絮凝劑一項就可節(jié)省約24.9萬元。
(2)降低人工成本。每天處理干污泥約23t,需要排放剩余污泥約3800m3,集泥池改造后可承受400m3/h的水力負荷,總共耗時9.5h。根據(jù)池型升級后的沉淀濃縮功能以及污泥特性,可提前3h排放,其余6.5h與脫水車間生產(chǎn)同步進行。因此,脫水車間和污泥運輸隊每天只需開設(shè)一個班次,人工成本大幅降低。
(3)降低電耗成本。每天只開設(shè)一個班次,設(shè)備運轉(zhuǎn)時間相應(yīng)縮短8h,則螺桿泵、轉(zhuǎn)鼓式機械濃縮機和離心式脫水機每天節(jié)約用電約3500kW·h,每年電費可節(jié)省約83.6萬元。
5 結(jié)語
龍泉山污水廠污泥脫水車間采取以下措施進行改造,節(jié)能降耗效果顯著。
(1)采用穿孔花墻式進水方式,使配水均勻,獲得良好的全池整流狀態(tài),提高沉淀效率。
(2)采用溢流三角堰出水方式,降低堰負荷,避免形成短流。
(3)升級改造成斜板沉淀濃縮形式,獲得更大的表面負荷和固體負荷,提高剩余污泥沉淀和濃縮效率。
(4)增加池底坡度,使?jié)饪s污泥自行流動,在無動力狀態(tài)下出泥順暢而連續(xù)。
(5)將離心脫水的清液引入集泥池入口,循環(huán)利用清液中殘留的有機高分子絮凝劑,可以改善污泥的濃縮性能,提高固體負荷,增大污泥濃縮的目標(biāo)濃度。